為了保證立(lì)式磨機的生產收益,就需要保證其順利的(de)生產過程(chéng),那麽就需要減少生產中故障的出現,而對於已經出現的故障,則需要及時的(de)進行解決,該機生產中不(bú)同的故障,解(jiě)決的(de)辦(bàn)法也是不同的,這裏就是來介紹一下其吐渣量增加的解決辦(bàn)法。
首先,我們來介紹一下(xià)立式磨機該故障(zhàng)出現的原(yuán)因,通過對其入料情況、內部磨損等方麵的情況進行分析可以發現,這一故障(zhàng)出(chū)現的原因主要有(yǒu)以下幾個方麵(miàn):
1)噴嘴環(huán)磨損及噴口環上蓋板損壞的(de)情況,導致磨內風速達不到設計風速,不(bú)能及時將物料托(tuō)起,造成吐(tǔ)渣;
2)磨盤環磨損嚴重(chóng),間隙增大,漏風嚴重,造成吐渣;
3)導向錐(zhuī)磨損(sǔn)嚴重,不能有效(xiào)地起到導向物流、氣流的作用,造成(chéng)吐渣;
4)立式磨機的磨輥輥皮及磨盤(pán)襯板磨損嚴重,導致(zhì)研磨壓力下降,研(yán)磨效果不好,使(shǐ)磨內循環負荷(hé)增大造成吐渣;
5)入磨物(wù)料粒度大於入料口允許的粒度的極(jí)大值,且大塊物料比例(lì)大,增加了立式磨機磨內的循環負荷,引起膜內料層不穩,造成吐渣增多;
6)由於物料本身(shēn)原因及上料時間不及時造成入磨(mó)塊料過分集中,使循環負荷增(zēng)大,引起吐渣;
7)物料易磨性差,立式磨機熟料配比不合適,難磨成分較多,使膜內循環負荷增大,造成吐渣;
8)有些水泥廠選擇用(yòng)粉煤灰代替(tì)粘土(tǔ)配料,由於雨季粉煤灰水分(fèn)大,未經烘幹即與石灰石在均化廠配料,立式(shì)磨機運轉時,粉煤(méi)灰粘結(jié)在各下料溜子及入磨三道閥板處,越掛(guà)越多,到(dào)一定程度突然垮落入磨,使磨內負荷突然增(zēng)大,吐渣急劇增多;
9)入磨(mó)三道閥板不靈活,常開或因物料(liào)水分大,將閥板摘除後,係統漏風嚴重,造成(chéng)吐渣;
10)立(lì)式磨機進口熱風管處因物料沉積造成入磨氣體流量少,風量不足,造成吐渣;
在分析了吐渣的原因以後,我們需要及時的對這一(yī)現象進行處理,減少(shǎo)吐渣的出現,保證(zhèng)設備的順利工作,對於(yú)立式磨機這一故障(zhàng)的處理辦法,主(zhǔ)要如下:
1)定期補焊噴嘴環、磨盤環,修複(fù)噴嘴環上(shàng)損(sǔn)壞蓋板,及(jí)時更換導向錐及磨輥輥皮和磨盤襯板;
2)降低立式磨機入磨物料的粒度(調整上遊破碎設(shè)備出料),加大生產管理粒度,及時上料,減少(shǎo)物料離析(xī)程度,保持(chí)混合料倉料位(wèi)在(zài)三分之二以上,並減少易磨性差的物料的用量;
3)降低立式磨機入磨物(wù)料的(de)水分,在堆棚晾曬、翻動,在入(rù)磨三(sān)道閥底部加一預熱風管,熱風由入磨熱風(fēng)管處供給(gěi),這樣減少了(le)濕物料在三道閥處(chù)的粘結(jié),利於磨內料層(céng)穩定(dìng),減少吐渣(zhā);
4)恢複三道(dào)閥,定期清理入磨熱風管處積料;
文章主要介(jiè)紹的是立式磨機吐渣量增加的解決辦法,上文對於這一問題的介紹比較詳細,先是(shì)分析了其引起的原因(yīn),然後介紹了其解決的辦法,該故障(zhàng)的出現是不可避免的,但是其及時的處理,是保證設備順利工作的(de)重要操作。